一.传统式难题:
离心式扇叶1出2传统式的生产过程产品存在的问题——流道原材料消耗比较严重.产品达标率低.产品动平衡差。·选用细水部位冷流道进胶方法,造成的废弃物多,原料消耗比较严重;·试压后一腔过重,产品达标率低,产品动平衡量在0.4-0.5中间。汽车模具生产厂家熔化塑料在进到分流板后,因为生产加工偏差,分流板溫度差别等要素,在现实制造中会发生进胶不平衡。
二.解决方法:
1.注塑成型模具工厂单向节流阀操纵分流板流动性平。
2.液压缸-传动齿轮-浇口套的复合型健身运动构造链表排序道流动平衡。
三.技术性改善实际效果:
1.热流道系统转冷流道一点式轮辐式进胶,塑料模具生产厂家二腔进胶均衡,单腔动平衡高,一模水部位净重14g,对比三板模降低了过流道废弃物约50g,并根据液压缸-传动齿轮-浇口套的复合型健身运动构造,保证全自动断开浇口。产品成形周期时间对比传统的的1出2构造减少20秒,以1套模具加工10万模产品为例子,可能降低47车次生产制造時间。
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